慧得公司經過半年的的時間完成了項目,提出了《QL石化低溫熱大系統綜合優化利用技術開發方案》。該方案提出了以節約蒸汽、降低能耗為目標系列項目,包括煉油北區低溫熱系統優化的換熱網絡優化、三焦化、三加氫低溫熱系統改造和第二化肥廠低溫熱系統優化等多項內容,方案深度達到工藝包深度。"/>
中石化華東區域某煉廠低溫熱系統優化項目
中石化華東區域某煉廠坐落在東省淄博市臨淄區,占地面積24.8平方公里,是一家集石油化工、鹽化工、煤化工、天然氣化工為一體的特大型煉油、化工、化肥、化纖聯合企業。公司始建于1966年,目前擁有煉油綜合加工能力1050萬噸/年,乙烯產能80萬噸/年,化工產品年生產能力分別為合成樹脂110萬噸、燒堿45萬噸、橡膠30萬噸、苯類45萬噸、醇類43.5萬噸、尿素48萬噸,熱電裝機容量50萬千瓦。
慧得公司經過半年的的時間完成了項目,提出了《QL石化低溫熱大系統綜合優化利用技術開發方案》。該方案提出了以節約蒸汽、降低能耗為目標系列項目,包括煉油北區低溫熱系統優化的換熱網絡優化、三焦化、三加氫低溫熱系統改造和第二化肥廠低溫熱系統優化等多項內容,方案深度達到工藝包深度。
該廠換熱系統存在問題主要有:煉油北區低溫熱系統存在的主要問題有:1)1#低溫熱系統三焦化裝置取熱流程不合理,熱量利用不夠充分,沒有體現梯級利用的思想,造成了能量的高質低用;2)2#低溫熱系統三加氫低溫熱系統的低溫熱量綜合利用的潛力。第二化肥廠低溫熱系統存在的主要問題有: 第二化肥廠目前沒有低溫熱回收利用系統,一方面存在大量低溫熱沒有得到回收,另一方面,一些溫位適合的熱阱仍然在使用蒸汽,入采暖水需要補入0.5MPag蒸汽20-25t/h。
具體措施包括對各裝置內的熱源進行合理匹配和有效利用;對煉油北區的低溫熱:1#低溫熱系統優化前提是2#常減壓裝置不輸出低溫熱,調整三焦化低溫熱流程,增大取熱量,滿足三油品車間加熱外來原有的需求。首先優化焦化分餾塔頂循的取熱流程,其次調整三焦化裝置低溫熱水的取熱流程,最后強化熱阱端換熱,在三油品加強熱水與原油換熱,使原油獲得更多的熱量,提高原油進罐區溫度,替代更多維溫蒸汽。2#低溫熱系統三加氫低溫熱媒水的高質利用,充分回收精制柴油的熱量,溴化鋰低溫熱媒水的取熱及利用。對二化在全廠內構建一套低溫熱回收和綜合利用系統,回收低溫熱,替代裝置內的工藝用汽或者替代采暖蒸汽,同時降低冷卻負荷,降低循環水用量。
煉油北區節約0.3MPa蒸汽8t/h,1.0MPA蒸汽4.15t/h;二化節約0.5MPA蒸汽16.5t/h,節約循環水1143t/h。年經濟效益2646萬元/年,投資3900萬元/年,投資回收期1.3年。
于2014年7月開始分步實施,至2015年9月至12月大檢修期間全部實施完成,投產后穩定運行。