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華北某地方煉廠全廠能量優化項目報告

裝置:5000噸/年環烷酸裝置,1萬噸/年硫磺回收裝置,20萬噸/年汽油醚化裝置,15萬噸/年石腦油催化重整裝置,10萬噸/年液化氣芳構化裝置,25萬噸/年芳烴抽提裝置,10萬噸/年干氣制甲醇裝置,5萬噸/年粗苯加氫裝置及完善的公用工程配套裝置。 蒸汽管網等級:3.5MPag、1.0MPag、0.3MPa,3.5MPa動力鍋爐一臺,外購蒸汽6t/h,制氫裝置也產生3.5MPa蒸汽,自用,少量外送。 慧得公司經過4個月的時間完成了項目,提出了《華北某地方煉廠全廠能量優化項目報告》。

存在問題

蒽油裝置目前存在的主要問題是一方面換熱終溫低,加熱爐燃料用量大,另一方面裝置內有多處過剩的余熱沒有得到回收利用。另外異辛烷裝置1.0MPa蒸汽用量大,但所涉及的熱源溫位不高,主要用戶是幾個精餾塔再沸器,溫度在110℃。因此具有較好的熱聯合條件。因此有必要進行蒽油裝置內部熱量和以及裝置間的熱聯合。

優化內容

異辛烷裝置的操作優化,蒽油加氫裝置的換熱網絡優化,構建蒽油加氫熱媒水系統與異辛烷裝置熱聯合,蒸汽動力系統優化方案,脫硫塔與溶劑再生塔裝置優化,尾氣凈化裝置優化等全廠能量系統優化。

節能效果

當減壓塔存在時,蒽油加氫、異辛烷裝置聯合,蒸汽動力和凝結水系統優化項目調整并實施后預計節約1.0MPag蒸汽13.2t/h,節約燃料氣0.186t/h,效益1635萬元/年,投資費用為1014萬元/年,回收期0.7年。
當減壓塔取消后,蒽油加氫、異辛烷裝置聯合,蒸汽動力和凝結水系統優化項目調整并實施后預計節約1.0MPag蒸汽13.2t/h,節約燃料氣0.186t/h,效益1719萬元/年,投資費用為1428萬元/年,回收期1.0年。

項目實施

2014年11月份項目開始,2015年5月底完成。